山東道恩鈦業(yè):步步精心的節(jié)能先鋒
2014-10-13
摘要
在2013年度石化行業(yè)能效領(lǐng)跑者名單上,首次納入了鈦白粉這個產(chǎn)品。以建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)為宗旨,以低碳、節(jié)能、清潔環(huán)保為標(biāo)準(zhǔn),鈦白粉年產(chǎn)能達到10萬噸的山東道恩鈦業(yè)股份有限公司,也首次被評為2013年度能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè)。中國化工報記者在探尋這家鈦白粉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗時發(fā)現(xiàn),其在節(jié)能環(huán)保及清潔生產(chǎn)方面可謂是步步精心。
在2013年度石化行業(yè)能效領(lǐng)跑者名單上,首次納入了鈦白粉這個產(chǎn)品。以建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)為宗旨,以低碳、節(jié)能、清潔環(huán)保為標(biāo)準(zhǔn),鈦白粉年產(chǎn)
治理尾氣 回收余熱
“道恩鈦業(yè)從成立的那一天起就按照高標(biāo)準(zhǔn)要求,追求高精尖技術(shù),創(chuàng)造高端品牌產(chǎn)品。”山東道恩鈦業(yè)股份有限公司董事長于曉寧告訴中國化工報記者,“作為國內(nèi)第一家采用富鈦料為主要原料的大型硫酸法金紅石型鈦白粉企業(yè),我們的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達到了行業(yè)先進水平。公司自推行清潔生產(chǎn)工廠以來,為更好地落實節(jié)能減排工作,在利用原料優(yōu)勢的基礎(chǔ)之上,廣泛采用新技術(shù)、新設(shè)備節(jié)能降耗,進一步降低水、電、汽、暖等能源消耗量,制定了重視環(huán)境保護、廢副產(chǎn)品綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的目標(biāo)。”
據(jù)介紹,為了治理鈦白粉酸解尾氣,道恩鈦業(yè)于2013年5月對酸解噴淋水系統(tǒng)進行了改造。首先將酸解煙囪分為兩個吸收段,第一段采用逆噴淋方式進行冷卻吸收,利用帶冷卻塔的循環(huán)水對酸解尾氣中可凝性氣體進行充分冷卻;第二段采用順噴淋堿吸收,將晶種水洗中上片槽濃度較高的廢堿水分離出來,補充到堿液循環(huán)水池之中,然后在主反應(yīng)過程中進行噴淋。同時,為確保堿水吸收效果,局部加入格柵板,增加了氣液兩相的反應(yīng)面積,在四級噴淋的基礎(chǔ)上,每個噴頭都進行了雙噴頭并聯(lián)改造措施。改造后,每年僅節(jié)省補充液堿的成本就達200萬元。
此外,道恩鈦業(yè)對窯尾煙氣余熱也進行了技術(shù)改造。公司在窯尾煙道上安裝夾套,用泵進行水循環(huán),水吸收煙氣余熱供車間各崗位冬季采暖,每年可節(jié)省蒸汽用量1000噸左右,折標(biāo)煤約130噸。
同時,他們還對氣粉崗位的尾氣余熱進行回收改造,水洗半鹽水不再采用蒸汽加熱,每月節(jié)約蒸汽420噸;對濃縮崗位余熱利用,將濃縮蒸汽冷凝水引入到二洗崗位,降低了水洗加熱用蒸汽消耗量;對空壓機組實行余熱技術(shù)改造,將空壓機余熱用脫鹽水換熱后返回三洗使用,不僅降低了蒸汽消耗,而且大大減少了空壓機故障的發(fā)生。
工藝廢渣 資源利用
鈦白粉行業(yè)發(fā)展面臨的最大難題是環(huán)保,其中尤以鈦石膏的綜合利用為最。對此,于曉寧表示,道恩鈦業(yè)在鈦石膏的資源化利用方面已經(jīng)卓有成效。
中國化工報記者了解到,道恩鈦業(yè)使用酸溶性高鈦渣作原料,大幅度消減了廢渣量,泥漿經(jīng)板框壓濾之后,鈦液返回系統(tǒng),濾餅進行打漿之后用電石泥中和,使反應(yīng)更加完全,簡化了工藝流程,提高了生產(chǎn)效率。對廢水處理過程中產(chǎn)生的鈦石膏則利用立式壓濾機壓干或者自然晾干,然后供給當(dāng)?shù)厮鄰S作水泥生產(chǎn)緩釋劑,同時也可作為公司內(nèi)部企業(yè)制造新型建材原料。
“對于鈦石膏堆場,我們按照綠色環(huán)保的要求,對壩體附一層土壤并進行了綠化工作。這樣既可以保證壩體不被風(fēng)雨侵蝕,又能強固壩體、美化環(huán)境。”于曉寧說。
廢水處理 達標(biāo)排放
在調(diào)研采訪中,于曉寧告訴中國化工報記者,道恩鈦業(yè)十分重視節(jié)能環(huán)保技改投入,先后投資8700多萬元啟動環(huán)保設(shè)施建設(shè),引進了先進的清潔環(huán)保生產(chǎn)設(shè)備,采用先中和過濾后曝氣方式進行處理,進一步穩(wěn)定了污水處理指標(biāo),分離后的廢水進行曝氣之后再進行二次過濾,外排水的pH值、懸浮物、COD值均達到《山東省半島流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級標(biāo)準(zhǔn)。
此外,道恩鈦業(yè)還通過技術(shù)改造,最大限度提高水資源利用率,降低用水消耗,為清潔生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。在生產(chǎn)某些特定產(chǎn)品時,先將表面處理車間三洗水給二洗使用,二洗水給一洗使用,一洗水沉降冷卻后再給轉(zhuǎn)窯一級文丘里噴淋,噴淋水經(jīng)沉降回收之后進入污控車間處理。
對于外排水監(jiān)測,于曉寧表示,道恩鈦業(yè)嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn),在現(xiàn)場裝有2套在線pH監(jiān)測系統(tǒng)、1套COD在線監(jiān)測系統(tǒng),并設(shè)有專門的化驗室,對外排水進行實時檢測,做到了不達標(biāo)不準(zhǔn)排放。
能源調(diào)配 合理優(yōu)化
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),為合理優(yōu)化能源調(diào)配,道恩鈦業(yè)成立了能源管理體系以及清潔生產(chǎn)工作與審核小組。他們以提高設(shè)備利用率和連續(xù)生產(chǎn)為重心,實施重點管控,以實現(xiàn)單體設(shè)備最大生產(chǎn)效率為目的,同時輔以細(xì)節(jié)管理,竭盡努力降低能源消耗。
以轉(zhuǎn)窯為例,該公司現(xiàn)有兩臺3.2米、一臺3米轉(zhuǎn)窯,從設(shè)備條件來看,天然氣單耗相對偏高。為此,公司在窯尾壓榨方面引入吹風(fēng)干燥系統(tǒng),細(xì)化濾布濾板細(xì)節(jié)管理,使偏鈦酸水分下降2%左右,同時對轉(zhuǎn)窯燃燒系統(tǒng)進行改造,采用兩路供氣,做到精確控制轉(zhuǎn)窯升溫、降溫速率,在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時,進一步降低了天然氣消耗。
于曉寧表示,公司下一步還將啟動利用廢硫酸與副產(chǎn)品硫酸亞鐵生產(chǎn)聚合硫酸鐵項目,使廢副產(chǎn)物吃干榨盡,降低消耗,增加效益。
圖為全國鈦白粉行業(yè)專家在道恩鈦業(yè)考察評審其清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。